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柴油发电机曲轴密封冒烟起因简述及对策(天津康明斯)

发布日期:2021-05-13  浏览次数:

  青溪水电厂是低水头径流式水电厂,装机功率4×36 KW。最大工作水头25 m,最小作业水头10 m,设计水头20.5 m。柴油发电机型号为ZZ500-LH-500,额定流量209.1 m3/s,额定转速125 转/分钟。柴油发电机安装高程45.00 m,下游最低发电水位48.51 m。柴油发电机曲轴密封分为停机状态密封(俗称检修密封)和运行状态密封(俗称作业密封)两种。其中检测密封为橡胶围带式结构,作业密封为橡胶活塞式构造。工作密封面高程46.867 m。其组成如图1所示。 图1 柴油发电机主轴密封组成

  当机组处于静止状态时,工作密封活塞下腔是无压的,活塞在活塞座内靠自重沿定位销自由下落到底部。而围带此时已接通0.6~0.7 MPa的压缩空气,其非约束部分受压鼓起,与密封环紧密接触,从而阻断尾水窜入柴油发电机顶盖的通道,起到密封功用。

  开机时,为预防围带与主轴的磨擦,在机组起动前,开机继电器就使围带排烟卸压。同时,为避免围带卸压后尾水大量窜入顶盖,开机继电器还使0.059 MPa压力的清洁水通入密封活塞下腔,使密封活塞克服重力上升到顶端,阻断窜水通道,起到密封作用。

  停机时,当曲轴完全静止后,停机继电器使围带通入压缩空气,并关闭密封活塞下腔的压力水,贵州康明斯发电机密封活塞自由落下。

  青溪水电厂3号机组自投产以来,已累计运行了28 000多小时。但在2000年9月下旬以来,曾多次发生下述情况:机组开机时,柴油发电机在开始运转的几分钟内,水车室内浓烟滚滚,且橡胶焦臭味非常浓烈,待机组运行一段时间后,浓烟才被机组旋转的气流渐渐吹散,一切又都恢复正常。

  水车室内除电气装备、元件外,其余都是机械构件以及为数极少的橡胶密封材料(如盘根、围带和密封活塞)。在清除电气装备、元件故障的可能后,能在发热后冒烟并散发橡胶焦臭味的就只能是这些橡胶制品。

  然而,这些作为柴油发电机密封用的橡胶密封制品全都安装在水下。就连作业密封活塞,也长期浸泡在柴油发电机顶盖的积水中。可想而知,这些浸泡在水中的橡胶密封即使与金属物体发生运动磨擦,也不可能发热冒烟。换句话说,这些橡胶密封如果发热冒烟,一定存在干性或临界干性的运动磨擦。

  就青溪水电厂机组的情况来说,在柴油发电机各种密封系统中,存在磨擦运动可能的只有检查密封和工作密封两种。前者有3种情形可能发生运动磨擦:

  c)机组停机期间,由于导水叶漏水过大,机组自转。对于检测密封来说,无论产生哪一种运动磨擦,其磨擦面始终浸泡在水中,其结果虽然会故障围带,却不可能因此出现浓烟。对于后者,它虽然被固定在活塞座里,只能作上下运动,无法作圆周运动和径向运动,但是,转动环却是随曲轴一起转动的。显然,密封活塞存在运动磨擦。但密封活塞是靠清洁水流作为其磨擦面的润滑介质的,因此必须对密封活塞的工况作进一步解析。

  密封活塞装配在活塞座里,如图2所示。活塞座中均布4根*12 mm的定位销(A3),限制活塞只能作上下运动(活塞行程为5 mm),不能作环向运动和径向运动。

  在活塞上下端面之间有8个均布的*4 mm通流孔。当活塞下腔无压时,活塞能靠自重落到底部。当活塞下腔通入压力水后,活塞在水压功能下上升到顶端。在顶起活塞的同时,水流经通流孔流到活塞上端。当活塞与转动环接触后,接触面之间就发生了流动的水膜。这时如果机组开始运行,转动环与活塞的磨擦实质上就是与流动水膜的磨擦。流动水膜不仅保护了密封活塞,还将磨擦引起的热量带走。 但在密封活塞的作业程序中,也可能出现下面几种情况:

  (1) 开机时,因为其它方面的原因使压力水无法通入活塞下腔,活塞不能顶起,但这时其上端面与转动环之间保持着5 mm的间隙,因此不可能发生运动磨擦。

  (3) 停机时,如果压力水关闭后活塞没有复位,卡在顶起位置,那么在下次开机时,活塞首先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,在磨擦面间就不能出现流动水膜。此时如果机组转动,那么在起动初期将产生短时的干性磨擦或临界干性磨擦的情形。

  那么,密封活塞有没有可能卡在顶端呢?为此对密封活塞的受力情况进行细述。 如图3所示,转动环在某点的速度方向V是其作圆周运动的切线方向,其磨擦力f的方面与V相反。由力学性质可知,密封活塞工作中所受的力除重力mg、水压力P(且Pmg)外,还有由磨擦力出现的力F’,且F’=f。在F’的用途下,密封活塞有随转动环转动的趋势,但受到定位销的约束,所以出现密封活塞与定位销紧紧贴合的结果。

  由此可见,如果存在定位销倾斜、生锈、或活塞定位销孔变形等不利情况,则密封活塞在机组静止后就有可能卡在顶端。

  经以上解说,可以认为,青溪水电厂3号机组在停机后,由于工作密封活塞没有复位,使得活塞磨擦面在下次开机的初始阶段无法发生流动水膜,开机时转动环与活塞之间产生干磨擦或临界干磨擦,造成活塞严重发热冒烟,并散发出浓烈的橡胶焦臭味。机组起动后,在机组振动和转轮室水力脉动的交替功能下,水流才逐渐进入磨擦面。因此当机组运行一段时间后,磨擦面间的水膜才恢复正常。徐汇康明斯发电机

  (1) 将定位销由*12 mm增大到*16 mm,且改用不锈钢制作,这样做既增加销钉强度,又避免销钉生锈长垢。

  (2) 在密封活塞的定位孔中增加不锈钢套管,防止销孔受力变形,降低活塞失压后下滑的磨擦力。套管示意图如图4。安装时从活塞下腔往上套入,其4个锐翼嵌入橡胶内,使套管不致脱落。套管装配后,其顶端低于活塞磨擦面5~10 mm。

柴油发电机曲轴密封冒烟起因简述及对策(天津康明斯)

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